山东济南炼化优化气柜轻烃流程节能提效
日前,济南炼化气柜轻烃流程优化后,2万规范立方米/时制氢设备归纳能耗下降5%、氢气收率提高3%,一起质料性质愈加安稳、长周期安稳运转更有保证。
据了解,气柜轻烃主要是炼油各设备产出废气,组分杂乱且含量多变,氮气体积含量平均为15%。原有流程中,气柜轻烃与其他轻烃混合后,经焦化设备吸收安稳单元处理,产出焦化干气用作制氢设备质料。其间的氮气组分严重影响氢气净化提纯功率,各组分含量不安稳影响反应器床层温度,形成氢气收率下降、设备能耗升高。
为完成质料优化、能耗下降、氢气收率提高方针,决定将气柜轻烃改出焦化设备,改善催化裂化设备,处理后送至瓦斯管网;常减压设备三顶废气改出瓦斯管网,改善焦化设备,处理后作为制氢设备质料,这样既能优化制氢设备质料性质,还能满意制氢质料需求。
该工艺流程调整后,通过近两个月的运转监控,现在制氢设备运转平稳可控、质料性质大幅优化,相同产氢量下设备负荷进一步下降,归纳能耗有用下降,氢气收率明显提高。
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